小規(guī)格XGM6-1、CH1T等軟線因材質(zhì)較軟、吐絲溫度較高,包裝質(zhì)量問(wèn)題一直是個(gè)難點(diǎn)。為有效解決此問(wèn)題,近期,線材廠對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行持續(xù)不斷的跟蹤分析,認(rèn)真辨識(shí)如軋制速度調(diào)整、吐絲溫度調(diào)整、吐絲管選取、打包機(jī)改造等可能影響吐絲效果的因素,對(duì)影響因素進(jìn)行逐一實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,并結(jié)合車間制定了詳細(xì)的生產(chǎn)預(yù)案,在每次生產(chǎn)前由技術(shù)人員對(duì)措施進(jìn)行跟蹤落實(shí),通過(guò)多措并舉對(duì)于提升小規(guī)格XGM6-1、CH1T等軟線包裝質(zhì)量收到明顯效果。
一是新吐絲管上機(jī)軋制到合適噸位時(shí),若吐絲效果良好,則安排下機(jī)備用。軋制XGM6-1、CH1T等軟線時(shí),上機(jī)專用磨好的吐絲管,保證吐絲質(zhì)量。
二是首批前幾支調(diào)整適當(dāng)軋速,崗位工對(duì)吐絲狀態(tài)進(jìn)行調(diào)整,包裝質(zhì)量穩(wěn)定后,再恢復(fù)到規(guī)定軋速進(jìn)行軋制。
三是發(fā)現(xiàn)吐絲狀態(tài)異常,及時(shí)對(duì)吐絲機(jī)托板及吐絲機(jī)、夾送輥參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,若調(diào)整無(wú)明顯效果,則停車更換吐絲管。
四是機(jī)動(dòng)科對(duì)《吐絲管制作管理要求》進(jìn)行修改,細(xì)化吐絲管加工要求,確保吐絲管加工標(biāo)準(zhǔn)化。
五是投用打包機(jī)防拉線裝置,在一定程度上減少拉線的產(chǎn)生。
通過(guò)上述措施,小規(guī)格XGM6-1、CH1T等軟線包裝質(zhì)量大幅提升,包裝質(zhì)量合格率由27.42%提升到81.03%。
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邢鋼小規(guī)格XGM6-1、CH1T等軟線包裝質(zhì)量大幅提升
發(fā)布時(shí)間:2016年09月14日 點(diǎn)擊數(shù):
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